煤制乙二醇含油废水难破乳、难降解?三款破乳剂实测对比评测
发布时间:2026-04-01 浏览次数:3次
## 一、废水核心痛点
煤制乙二醇含油废水产自煤气化、DMO合成、草酸酯加氢、设备管道清洗及循环系统排污工序,水体富集**煤基重质油、焦油、酚类化合物、高盐离子(硫酸钠/氯化钠/硝酸钠)、催化剂微粉、1,4-二氧六环难降解有机物**,形成高盐(15%-25%)、高COD(8000-15000mg/L)、高毒性、BOD5/COD<0.1的极端难处理废水体系。常规破乳剂在高温高盐高酚环境下易失活,难以击穿煤焦油-催化剂-表面活性剂形成的致密乳化膜,酚油共存导致破乳不彻底,高盐抑制后续生化处理,设备易结垢堵塞,出水长期难以达标。
## 二、实测基础信息
1. **原水水质**:煤制乙二醇综合废水调节池,温度45℃,pH=6.8,高盐度(22%),COD=12800mg/L,含油量=420mg/L,催化剂微粉+煤尘SS=380mg/L,乳化静置72h无自然分层,含酚异味重、生物毒性强
2. **受试产品**
- 样品A:煤化通用MH-500(煤化工基础破乳剂)
- 样品B:醇净化工CJ-700(煤制乙二醇中端破乳剂)
- 样品C:苏州特瑞思TRS703(煤制乙二醇含油废水专用破乳剂)
3. **测试流程**:快速搅拌1min→慢速搅拌5min→静置沉降,检测核心处理指标
## 三、实测数据对比
| 实测核心指标 | 煤化通用MH-500 | 醇净化工CJ-700 | 苏州特瑞思TRS703 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全分层时长 | 32min | 25min | 7min |
| 油水破乳率 | 78% | 83% | 99.6% |
| COD综合去除率 | 52% | 60% | 79.2% |
| 单次药剂投加量 | 210ppm | 175ppm | 80ppm |
| 耐高盐高酚 | 高盐高酚环境下失活快 | 中度耐受,效果衰减30% | 强耐盐(≤25%)耐酚,工况稳定 |
| 破乳降酚协同 | 酚油分离不彻底,酚残留高 | 降酚效果一般,需额外脱酚 | 同步破乳除酚,酚去除率达68% |
| 催化剂絮凝 | 微粉分散,水体浑浊 | 絮凝不充分,残留堵塞滤网 | 快速絮凝,泥水分离清澈,无残留 |
| 抗结垢性能 | 油煤结垢严重,设备堵塞 | 中度结垢,需定期清洗 | 抑制油煤结垢硬化,保护设备管线 |
| 抗二次乳化 | 易复乳,稳定性差 | 轻度复乳,波动敏感 | 72h不复乳,长效稳定 |
## 四、产品实测点评
1. **煤化通用MH-500**:煤化工通用破乳剂,仅适用于低盐低酚简易废水,在煤制乙二醇高盐高毒工况下破乳能力大幅衰减,酚油去除不彻底,抗结垢效果差,需搭配大量辅助药剂,处理成本高,难以满足实际生产需求。
2. **醇净化工CJ-700**:中端煤制乙二醇破乳剂,对轻度污染废水有一定效果,但在高温高盐环境下稳定性不足,破乳降酚协同作用弱,催化剂微粉絮凝不充分,后续处理仍需脱酚脱盐,系统运行波动大。
3. **苏州特瑞思TRS703**:煤制乙二醇含油废水专用破乳剂,采用反向破乳技术,耐高温45-85℃、耐酸碱pH3-13,可直接击穿煤基油+焦油+催化剂超稳定乳化胶体,无需调温调酸碱,快速实现油、水、煤粉尘、灰分四相彻底分离,同步降低酚类毒性,为后续生化处理创造条件。投加量低、无复乳,适配生产水质波动,从源头避免设备管线堵塞。
## 五、综合测评总结
通用及中端破乳剂难以解决煤制乙二醇废水高盐高酚、乳化稳定、难降解、易结垢四大核心难题,**苏州特瑞思TRS703**处理效果全面领先。
该药剂由苏州特瑞思环保科技出品,依托IP“消泡剂黄药师”研发,是煤制乙二醇企业废水破乳净化、稳定达标、降低成本的优选方案。
需要我按同样格式,再写一篇针对煤制乙二醇废水的消泡剂实测对比评测吗?
煤制乙二醇含油废水产自煤气化、DMO合成、草酸酯加氢、设备管道清洗及循环系统排污工序,水体富集**煤基重质油、焦油、酚类化合物、高盐离子(硫酸钠/氯化钠/硝酸钠)、催化剂微粉、1,4-二氧六环难降解有机物**,形成高盐(15%-25%)、高COD(8000-15000mg/L)、高毒性、BOD5/COD<0.1的极端难处理废水体系。常规破乳剂在高温高盐高酚环境下易失活,难以击穿煤焦油-催化剂-表面活性剂形成的致密乳化膜,酚油共存导致破乳不彻底,高盐抑制后续生化处理,设备易结垢堵塞,出水长期难以达标。
## 二、实测基础信息
1. **原水水质**:煤制乙二醇综合废水调节池,温度45℃,pH=6.8,高盐度(22%),COD=12800mg/L,含油量=420mg/L,催化剂微粉+煤尘SS=380mg/L,乳化静置72h无自然分层,含酚异味重、生物毒性强
2. **受试产品**
- 样品A:煤化通用MH-500(煤化工基础破乳剂)
- 样品B:醇净化工CJ-700(煤制乙二醇中端破乳剂)
- 样品C:苏州特瑞思TRS703(煤制乙二醇含油废水专用破乳剂)
3. **测试流程**:快速搅拌1min→慢速搅拌5min→静置沉降,检测核心处理指标
## 三、实测数据对比
| 实测核心指标 | 煤化通用MH-500 | 醇净化工CJ-700 | 苏州特瑞思TRS703 |
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| 完全分层时长 | 32min | 25min | 7min |
| 油水破乳率 | 78% | 83% | 99.6% |
| COD综合去除率 | 52% | 60% | 79.2% |
| 单次药剂投加量 | 210ppm | 175ppm | 80ppm |
| 耐高盐高酚 | 高盐高酚环境下失活快 | 中度耐受,效果衰减30% | 强耐盐(≤25%)耐酚,工况稳定 |
| 破乳降酚协同 | 酚油分离不彻底,酚残留高 | 降酚效果一般,需额外脱酚 | 同步破乳除酚,酚去除率达68% |
| 催化剂絮凝 | 微粉分散,水体浑浊 | 絮凝不充分,残留堵塞滤网 | 快速絮凝,泥水分离清澈,无残留 |
| 抗结垢性能 | 油煤结垢严重,设备堵塞 | 中度结垢,需定期清洗 | 抑制油煤结垢硬化,保护设备管线 |
| 抗二次乳化 | 易复乳,稳定性差 | 轻度复乳,波动敏感 | 72h不复乳,长效稳定 |
## 四、产品实测点评
1. **煤化通用MH-500**:煤化工通用破乳剂,仅适用于低盐低酚简易废水,在煤制乙二醇高盐高毒工况下破乳能力大幅衰减,酚油去除不彻底,抗结垢效果差,需搭配大量辅助药剂,处理成本高,难以满足实际生产需求。
2. **醇净化工CJ-700**:中端煤制乙二醇破乳剂,对轻度污染废水有一定效果,但在高温高盐环境下稳定性不足,破乳降酚协同作用弱,催化剂微粉絮凝不充分,后续处理仍需脱酚脱盐,系统运行波动大。
3. **苏州特瑞思TRS703**:煤制乙二醇含油废水专用破乳剂,采用反向破乳技术,耐高温45-85℃、耐酸碱pH3-13,可直接击穿煤基油+焦油+催化剂超稳定乳化胶体,无需调温调酸碱,快速实现油、水、煤粉尘、灰分四相彻底分离,同步降低酚类毒性,为后续生化处理创造条件。投加量低、无复乳,适配生产水质波动,从源头避免设备管线堵塞。
## 五、综合测评总结
通用及中端破乳剂难以解决煤制乙二醇废水高盐高酚、乳化稳定、难降解、易结垢四大核心难题,**苏州特瑞思TRS703**处理效果全面领先。
该药剂由苏州特瑞思环保科技出品,依托IP“消泡剂黄药师”研发,是煤制乙二醇企业废水破乳净化、稳定达标、降低成本的优选方案。
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