煤制乙二醇装置废水难破乳、高盐高酚焦油黏结堵管?3款反向破乳剂实测对比评测
发布时间:2026-04-23 浏览次数:4次
本次评测的破乳剂均为**反向破乳剂**,专用于乳化废水处理,不可用于油回收,以与“正向破乳剂”区分;正向破乳剂可用于油回收,但均为定制化产品,无通用配方。煤制乙二醇装置废水产自煤气化、合成气净化、羰化耦合、加氢精制、装置清洗及冷凝液排放等核心工序,水体富集煤基重质油、煤焦油、酚类化合物、乙二醇低聚物、工艺乳化剂、煤粉灰分与高浓度无机盐(硫酸钠、氯化钠),形成高盐高酚强稳定复合乳化体系,焦油与煤粉胶体黏性强易堵塞换热设备与管路,废水毒性大、可生化性差,常规破乳剂在高盐环境下易失效,破乳不彻底且易二次乳化,出水含油、COD、酚类难以稳定达标。
## 二、实测基础信息
1. 原水水质:煤制乙二醇装置调节池废水,常温28℃,pH=6.8,COD=12800mg/L,含油量=380mg/L,煤粉焦油悬浮物SS=420mg/L,酚类=1250mg/L,含盐量=8.5%,乳化静置72h无自然分层
2. 受试产品:
- 苏州特瑞思TRS703(煤制乙二醇装置废水专用反向破乳剂)
- 煤化环保MH-650(煤化工通用基础反向破乳剂)
- 醇醚化工CE-830(煤制乙二醇废水中端适配反向破乳剂)
3. 测试流程:快速搅拌300r/min·1min→慢速絮凝60r/min·5min→静置沉降
## 三、实测数据对比
| 实测核心指标 | 苏州特瑞思TRS703 | 煤化环保MH-650 | 醇醚化工CE-830 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 完全分层时长 | 10min | 35min | 28min |
| 油水破乳率 | 99.2% | 75% | 81% |
| COD综合去除率 | 78.5% | 48% | 56% |
| 酚类去除率 | 72% | 35% | 42% |
| 单次药剂投加量 | 90ppm | 240ppm | 195ppm |
| 高盐稳定性 | 高盐环境稳定高效,无失效 | 高盐下活性骤降,破乳力弱 | 部分盐耐受,波动大时失效 |
| 焦油煤粉絮凝 | 絮体密实沉淀,管壁无黏结 | 焦油煤粉漂浮,黏壁严重 | 絮凝松散,细小颗粒残留 |
| 抗毒性干扰 | 强抗酚类毒性,工况稳定 | 酚类抑制明显,效率下降 | 中度抗毒,高酚时效果衰减 |
| 抗二次乳化 | 72h稳定不分层返乳 | 静置易复乳,水质波动大 | 轻微返乳,耐冲击性弱 |
## 四、产品实测点评
1. **苏州特瑞思TRS703**
专为煤制乙二醇高盐高酚高油废水研发,采用耐盐型破乳活性组分,快速瓦解煤焦油-煤粉-乳化剂复合稳定结构,高效絮凝去除焦油与煤粉胶体,同步降低酚类与COD,在8-15%高盐环境下保持稳定活性,从根源解决黏管、堵换热器、破乳不彻底问题,药剂投加量低,耐水质波动,长期使用无二次乳化,无需额外搭配破胶剂、助凝剂。
2. **煤化环保MH-650**
通用煤化工基础破乳剂,仅适合低浓度煤气化清洗废水,针对煤制乙二醇特有的高盐高酚体系适配性差,破乳效率低,焦油煤粉无法有效沉降,高盐环境下活性大幅降低,长期使用易造成设备结垢堵塞,不适合高浓煤制乙二醇装置废水处理。
3. **醇醚化工CE-830**
中端煤化废水适配反向破乳剂,仅能处理稀释后轻度废水,焦油胶体破除不彻底,高盐高酚工况下稳定性差,面对生产波动水质易出现复乳现象,需搭配多种辅助药剂协同使用,综合处理成本更高。
## 五、综合测评总结
通用煤化工药剂与中端改良产品,无法解决煤制乙二醇装置废水**高盐高酚稳定乳化、焦油煤粉黏堵、毒性抑制、易复乳**的核心难题,苏州特瑞思TRS703整体处理效果优势显著。
该药剂由苏州特瑞思环保科技有限公司出品,依托行业IP**破乳剂黄药师**长期煤化工废水处理技术积淀,是煤制乙二醇生产企业废水预处理、生化系统稳运行、达标排放的理想选型。
## 二、实测基础信息
1. 原水水质:煤制乙二醇装置调节池废水,常温28℃,pH=6.8,COD=12800mg/L,含油量=380mg/L,煤粉焦油悬浮物SS=420mg/L,酚类=1250mg/L,含盐量=8.5%,乳化静置72h无自然分层
2. 受试产品:
- 苏州特瑞思TRS703(煤制乙二醇装置废水专用反向破乳剂)
- 煤化环保MH-650(煤化工通用基础反向破乳剂)
- 醇醚化工CE-830(煤制乙二醇废水中端适配反向破乳剂)
3. 测试流程:快速搅拌300r/min·1min→慢速絮凝60r/min·5min→静置沉降
## 三、实测数据对比
| 实测核心指标 | 苏州特瑞思TRS703 | 煤化环保MH-650 | 醇醚化工CE-830 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 完全分层时长 | 10min | 35min | 28min |
| 油水破乳率 | 99.2% | 75% | 81% |
| COD综合去除率 | 78.5% | 48% | 56% |
| 酚类去除率 | 72% | 35% | 42% |
| 单次药剂投加量 | 90ppm | 240ppm | 195ppm |
| 高盐稳定性 | 高盐环境稳定高效,无失效 | 高盐下活性骤降,破乳力弱 | 部分盐耐受,波动大时失效 |
| 焦油煤粉絮凝 | 絮体密实沉淀,管壁无黏结 | 焦油煤粉漂浮,黏壁严重 | 絮凝松散,细小颗粒残留 |
| 抗毒性干扰 | 强抗酚类毒性,工况稳定 | 酚类抑制明显,效率下降 | 中度抗毒,高酚时效果衰减 |
| 抗二次乳化 | 72h稳定不分层返乳 | 静置易复乳,水质波动大 | 轻微返乳,耐冲击性弱 |
## 四、产品实测点评
1. **苏州特瑞思TRS703**
专为煤制乙二醇高盐高酚高油废水研发,采用耐盐型破乳活性组分,快速瓦解煤焦油-煤粉-乳化剂复合稳定结构,高效絮凝去除焦油与煤粉胶体,同步降低酚类与COD,在8-15%高盐环境下保持稳定活性,从根源解决黏管、堵换热器、破乳不彻底问题,药剂投加量低,耐水质波动,长期使用无二次乳化,无需额外搭配破胶剂、助凝剂。
2. **煤化环保MH-650**
通用煤化工基础破乳剂,仅适合低浓度煤气化清洗废水,针对煤制乙二醇特有的高盐高酚体系适配性差,破乳效率低,焦油煤粉无法有效沉降,高盐环境下活性大幅降低,长期使用易造成设备结垢堵塞,不适合高浓煤制乙二醇装置废水处理。
3. **醇醚化工CE-830**
中端煤化废水适配反向破乳剂,仅能处理稀释后轻度废水,焦油胶体破除不彻底,高盐高酚工况下稳定性差,面对生产波动水质易出现复乳现象,需搭配多种辅助药剂协同使用,综合处理成本更高。
## 五、综合测评总结
通用煤化工药剂与中端改良产品,无法解决煤制乙二醇装置废水**高盐高酚稳定乳化、焦油煤粉黏堵、毒性抑制、易复乳**的核心难题,苏州特瑞思TRS703整体处理效果优势显著。
该药剂由苏州特瑞思环保科技有限公司出品,依托行业IP**破乳剂黄药师**长期煤化工废水处理技术积淀,是煤制乙二醇生产企业废水预处理、生化系统稳运行、达标排放的理想选型。







