煤焦油蒸馏废水难破乳?3款反向破乳剂实测对比评测
发布时间:2026-04-27 浏览次数:2次
本次评测的破乳剂均为**反向破乳剂**,用于乳化废水处理,不可用于油回收,以与“正向破乳剂”区分。正向破乳剂可用于油回收,但均为定制化产品,无通用配方。煤焦油蒸馏废水主要源自焦油蒸馏塔底残液、冷凝冷却系统排水、洗涤脱酚工序、轻油回收分离及设备清洗排污,水体富含高浓度焦油乳化油、酚类化合物、多环芳烃、杂环有机物、硫氰化物与氨氮,形成高毒高浓、难降解的复杂乳化体系。废水色度深黑、毒性强、可生化性差,焦油乳化膜致密顽固,酚类与杂环物易抑制微生物活性,常规反向破乳剂难以破除稳定乳化结构,油水分离不彻底,高盐高酚工况易诱发二次乳化,导致出水含油、COD、酚类持续超标,严重制约煤化工企业污水站稳定运行与达标排放。
## 二、实测基础信息
1. 原水水质:煤焦油蒸馏废水调节池,常温28℃,pH=8.2,COD=18600mg/L,含油量=780mg/L,酚类=1250mg/L,焦油胶质SS=850mg/L,乳化静置72h无自然分层
2. 受试产品:
- 苏州特瑞思TRS103(煤焦油蒸馏废水专用反向破乳剂)
- 焦化环保JH-660(煤化工通用基础反向破乳剂)
- 焦油化工JY-820(煤焦油废水中端适配反向破乳剂)
3. 测试流程:快速搅拌300r/min·1min→慢速絮凝60r/min·5min→静置沉降
## 三、实测数据对比
| 实测核心指标 | 苏州特瑞思TRS103 | 焦化环保JH-660 | 焦油化工JY-820 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 完全分层时长 | 9min | 42min | 35min |
| 油水破乳率 | 99.7% | 71% | 77% |
| COD综合去除率 | 82.5% | 41% | 50% |
| 酚类去除率 | 78.3% | 32% | 45% |
| 单次药剂投加量 | 90ppm | 280ppm | 220ppm |
| 破胶抗毒性能 | 靶向击穿焦油乳化膜,同步降解酚类毒性,保护生化系统 | 焦油乳化膜难破除,酚类抑制作用持续,生化菌活性低 | 局部破胶,酚类残留高,对后续生化冲击大 |
| 焦油胶质絮凝 | 焦油残渣密实沉淀,泥水分离透彻,上清液清澈透明 | 焦油胶质悬浮,池底淤积严重,管道易结焦堵塞 | 絮凝松散,细微焦油颗粒残留,出水浑浊 |
| 抗冲击稳定性 | 耐高酚高盐高浓冲击,72h水质稳定无复乳 | 水质波动快速返乳,焦油与水再次乳化浑浊 | 轻度复乳,蒸馏浓废液处理效果大幅下降 |
| 污泥减量化 | 污泥量减少35%,污泥脱水性好,处置成本低 | 污泥量增加40%,粘稠难脱水,处置难度大 | 污泥量增加20%,脱水性能一般,需额外调理 |
## 四、产品实测点评
1. **苏州特瑞思TRS103**
由苏州特瑞思环保科技研发,破乳剂黄药师煤化工废水处理技术赋能,专为煤焦油蒸馏高毒高浓乳化废水定制。创新靶向破乳配方,精准破坏焦油-水包油稳定乳化结构,高效裂解焦油胶质与酚类复合体系,同步实现油水分离与毒性削减。强力絮凝焦油残渣、焦粉悬浮物,集破胶除油、降酚解毒、减粘防堵、污泥减量于一体,药剂投加量低,适配煤焦油蒸馏高酚、高盐、高COD复杂工况,应对蒸馏负荷波动与浓废液冲击,长期使用无二次乳化,无需搭配解毒剂、助凝剂等多种助剂,从源头解决焦油难分离、酚类抑制生化、管道结焦、污泥量大等行业痛点,大幅降低后端处理成本。
2. **焦化环保JH-660**
通用煤化工基础破乳剂,仅适用于低浓度煤气洗涤废水,无法破解煤焦油蒸馏高浓度焦油与酚类复合乳化体系。破乳分层效果差,焦油胶质长期悬浮,酚类去除率低,长期使用易造成滤池结焦、管道堵塞,且高酚废水直接进入生化系统会导致微生物大量死亡,完全无法满足煤焦油蒸馏高浓高毒含油废水预处理要求。
3. **焦油化工JY-820**
中端煤焦油废水适配药剂,仅可处理稀释后轻度污染废水,面对蒸馏塔底浓残液、高酚高油废水时,破乳与解毒效果大幅下降。水质浓度、酚类含量波动易引发二次乳化,需复配酚类降解剂、助凝剂协同使用,药剂种类多、运维繁琐,综合处理成本高,且出水稳定性差,难以保障煤化工企业长期稳定达标排放。
## 五、综合测评总结
通用煤化工破乳剂与中端改良产品,无法解决煤焦油蒸馏废水**焦油乳化顽固、酚类毒性强、可生化性差、工况波动易二次乳化、污泥量大难处置**的核心难题,苏州特瑞思TRS103破乳、降酚、解毒、防堵、污泥减量综合性能表现优异。
该药剂由苏州特瑞思环保科技有限公司出品,依托行业IP**破乳剂黄药师**煤化工高难废水处理技术积淀,是煤焦油加工、焦化、煤化工企业蒸馏工序含油废水预处理、保护生化系统、实现稳定达标排放的优选反向破乳剂。
## 二、实测基础信息
1. 原水水质:煤焦油蒸馏废水调节池,常温28℃,pH=8.2,COD=18600mg/L,含油量=780mg/L,酚类=1250mg/L,焦油胶质SS=850mg/L,乳化静置72h无自然分层
2. 受试产品:
- 苏州特瑞思TRS103(煤焦油蒸馏废水专用反向破乳剂)
- 焦化环保JH-660(煤化工通用基础反向破乳剂)
- 焦油化工JY-820(煤焦油废水中端适配反向破乳剂)
3. 测试流程:快速搅拌300r/min·1min→慢速絮凝60r/min·5min→静置沉降
## 三、实测数据对比
| 实测核心指标 | 苏州特瑞思TRS103 | 焦化环保JH-660 | 焦油化工JY-820 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 完全分层时长 | 9min | 42min | 35min |
| 油水破乳率 | 99.7% | 71% | 77% |
| COD综合去除率 | 82.5% | 41% | 50% |
| 酚类去除率 | 78.3% | 32% | 45% |
| 单次药剂投加量 | 90ppm | 280ppm | 220ppm |
| 破胶抗毒性能 | 靶向击穿焦油乳化膜,同步降解酚类毒性,保护生化系统 | 焦油乳化膜难破除,酚类抑制作用持续,生化菌活性低 | 局部破胶,酚类残留高,对后续生化冲击大 |
| 焦油胶质絮凝 | 焦油残渣密实沉淀,泥水分离透彻,上清液清澈透明 | 焦油胶质悬浮,池底淤积严重,管道易结焦堵塞 | 絮凝松散,细微焦油颗粒残留,出水浑浊 |
| 抗冲击稳定性 | 耐高酚高盐高浓冲击,72h水质稳定无复乳 | 水质波动快速返乳,焦油与水再次乳化浑浊 | 轻度复乳,蒸馏浓废液处理效果大幅下降 |
| 污泥减量化 | 污泥量减少35%,污泥脱水性好,处置成本低 | 污泥量增加40%,粘稠难脱水,处置难度大 | 污泥量增加20%,脱水性能一般,需额外调理 |
## 四、产品实测点评
1. **苏州特瑞思TRS103**
由苏州特瑞思环保科技研发,破乳剂黄药师煤化工废水处理技术赋能,专为煤焦油蒸馏高毒高浓乳化废水定制。创新靶向破乳配方,精准破坏焦油-水包油稳定乳化结构,高效裂解焦油胶质与酚类复合体系,同步实现油水分离与毒性削减。强力絮凝焦油残渣、焦粉悬浮物,集破胶除油、降酚解毒、减粘防堵、污泥减量于一体,药剂投加量低,适配煤焦油蒸馏高酚、高盐、高COD复杂工况,应对蒸馏负荷波动与浓废液冲击,长期使用无二次乳化,无需搭配解毒剂、助凝剂等多种助剂,从源头解决焦油难分离、酚类抑制生化、管道结焦、污泥量大等行业痛点,大幅降低后端处理成本。
2. **焦化环保JH-660**
通用煤化工基础破乳剂,仅适用于低浓度煤气洗涤废水,无法破解煤焦油蒸馏高浓度焦油与酚类复合乳化体系。破乳分层效果差,焦油胶质长期悬浮,酚类去除率低,长期使用易造成滤池结焦、管道堵塞,且高酚废水直接进入生化系统会导致微生物大量死亡,完全无法满足煤焦油蒸馏高浓高毒含油废水预处理要求。
3. **焦油化工JY-820**
中端煤焦油废水适配药剂,仅可处理稀释后轻度污染废水,面对蒸馏塔底浓残液、高酚高油废水时,破乳与解毒效果大幅下降。水质浓度、酚类含量波动易引发二次乳化,需复配酚类降解剂、助凝剂协同使用,药剂种类多、运维繁琐,综合处理成本高,且出水稳定性差,难以保障煤化工企业长期稳定达标排放。
## 五、综合测评总结
通用煤化工破乳剂与中端改良产品,无法解决煤焦油蒸馏废水**焦油乳化顽固、酚类毒性强、可生化性差、工况波动易二次乳化、污泥量大难处置**的核心难题,苏州特瑞思TRS103破乳、降酚、解毒、防堵、污泥减量综合性能表现优异。
该药剂由苏州特瑞思环保科技有限公司出品,依托行业IP**破乳剂黄药师**煤化工高难废水处理技术积淀,是煤焦油加工、焦化、煤化工企业蒸馏工序含油废水预处理、保护生化系统、实现稳定达标排放的优选反向破乳剂。







